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人造纖維絲束切斷機(jī)控制系統(tǒng)改造

人造纖維絲束切斷機(jī)控制系統(tǒng)改造

吉林奇峰化纖股份有限公司 秦洪香

摘要: 本文通過對人造纖維絲束切斷機(jī)控制系統(tǒng)的改造實(shí)例,論證了提高速度調(diào)節(jié)系統(tǒng)、張力控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性及可靠性的方案,同時也提出了控制柜體散熱系統(tǒng)的風(fēng)送構(gòu)成方案。

關(guān)鍵詞:PLC 張力調(diào)節(jié) 人機(jī)界面 觸摸屏


一、 前言
吉林奇峰化纖股份有限公司紡絲車間所采用的絲束切斷機(jī)為江蘇華綸化纖機(jī)械廠生產(chǎn)的SCII型絲束切斷機(jī),配以同廠生產(chǎn)的VD817B捕結(jié)器,SD815型張力架及S701B型曳引機(jī)構(gòu)成化纖絲束切斷系統(tǒng)。其邏輯部分采用LG公司的K32P-DRS型PLC,速度給定、調(diào)整部分采用電位器組,調(diào)速部分采用富士公司的5000G9S型變頻器。該機(jī)組于1998年5月投入使用至今,由于長時間使用,且使用環(huán)境多粉塵,造成由電位器組構(gòu)成的調(diào)速系統(tǒng)經(jīng)常失靈,致使張力系統(tǒng)失控,導(dǎo)致長短絲的出現(xiàn),直接影響產(chǎn)品質(zhì)量。為了解決這一問題,且滿足控制部分能夠更加人性化的要求,公司領(lǐng)導(dǎo)決定,在原有的設(shè)備基礎(chǔ)上,改造控制系統(tǒng)。
二、 問題提出
經(jīng)調(diào)查研究發(fā)現(xiàn),原系統(tǒng)除調(diào)速系統(tǒng)由于使用時間過長而出現(xiàn)的問題外,機(jī)組還存在下列問題需要改進(jìn):
1、 邏輯控制部分,由于原PLC輸入點(diǎn)數(shù)有限,致使一些控制點(diǎn)在PLC外圍采用串、并聯(lián)的方式構(gòu)成邏輯關(guān)系以后再輸入PLC,致使PLC外圍電路復(fù)雜,不利于故障查找處理。
2、 在更換絲束品種時,由于不同規(guī)格絲束自身卷曲度不同,因此其張力不同,切斷機(jī),曳引機(jī),張力架三者之間的速度匹配既需要調(diào)整,又由于原調(diào)速系統(tǒng)由電位器組購成,因此調(diào)整比較困難,需反復(fù)試驗(yàn)。
3、 速度設(shè)定采用電位器組,人機(jī)交互不透明,其各種規(guī)格絲束在速度調(diào)整匹配上只能構(gòu)成經(jīng)驗(yàn)比,不能形成制度化。
4、 控制柜內(nèi)粉塵容易堆積,不利于散熱。
以上四個問題確定后,技改方案隨即確定,采取保留富士變頻器5000G9S,更換PLC為模塊化結(jié)構(gòu)的PLC,以便能夠適應(yīng)輸入輸出點(diǎn)數(shù)量的需要。速度給定、調(diào)整部分取消電位器組,更換為人機(jī)界面,觸摸屏,速度張力等信號均由觸摸屏輸入,PLC內(nèi)部進(jìn)行運(yùn)算。改變控制柜體排風(fēng)散熱方式,降低柜內(nèi)溫度及粉塵數(shù)量。
三、 改造方案
1、 硬件選型:考慮到維護(hù)人員對PLC系統(tǒng)的比較熟悉,多臺機(jī)組集中控制的可行性,以及人機(jī)交互的方便的要求,保證惡劣條件下運(yùn)行的穩(wěn)定性等前提,PLC硬件選型為西門子公司的S7-300系列。S7-300系類PLC其板卡的可組態(tài)性完全解決了PLC輸入、輸出點(diǎn)數(shù)量有限制的問題。
具體選型如下:
CPU :6ES7 314-1AE01-0AB0;
數(shù)字量輸入卡:6ES7 321-1BL00-0AA0;
模擬量輸入卡:6ES7 331-1KF00-0AB0;
數(shù)字量輸出卡:6ES7 332-1BH01-0AA0;
模擬量輸出卡:6ES7 332-5HF00-0AB0;
人機(jī)界面選為西門子公司的OP177B觸摸屏
2、 軟件組態(tài)
(1) 邏輯控制部分 考慮到崗位工人、維護(hù)人員對現(xiàn)場操作的熟悉程度,以及原來系統(tǒng)邏輯關(guān)系本身較為嚴(yán)密,具有相應(yīng)的本安系統(tǒng)等原因,改進(jìn)后的系統(tǒng)即采用了與原系統(tǒng)相近的邏輯控制關(guān)系,只是將原來系統(tǒng)中在PLC外圍構(gòu)成的邏輯電路的各控制點(diǎn)單獨(dú)送入PLC中,以軟件方式進(jìn)行邏輯運(yùn)算。
(2) 速度調(diào)整部分 原電位器構(gòu)成的速度調(diào)整系統(tǒng)中共有切斷點(diǎn)動、切斷單動、曳引單動、聯(lián)動低速、聯(lián)動高速、曳引聯(lián)動低速、曳引聯(lián)動高速、切斷聯(lián)動低速及切斷聯(lián)動高速等幾套調(diào)速單元構(gòu)成。其中,切斷點(diǎn)動、切斷單動、曳引單動屬于獨(dú)立調(diào)速單元,切斷聯(lián)動低速、曳引聯(lián)動低速在聯(lián)動低速情況下有效;曳引聯(lián)動高速、切斷聯(lián)動高速在聯(lián)動高速情況下有效。各個調(diào)速單元根據(jù)短纖打包機(jī)邏輯指令要求或者操作工人為按鈕輸入進(jìn)行切換。張力架電位器用于調(diào)整切斷機(jī)刀盤與曳引機(jī)導(dǎo)絲輥之間的速度匹配,構(gòu)成張力調(diào)節(jié)。
3、 機(jī)柜改進(jìn)
由于控制柜體安裝在現(xiàn)場,由于現(xiàn)場粉塵多、變頻器散熱量較大、PLC熱穩(wěn)定性較差的原因,這就存在通風(fēng)口被粉塵遮擋,排風(fēng)不暢等不利于設(shè)備散熱的因素,因此借此機(jī)會對通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行了改造,以避免這一不利因素。
原來柜體通風(fēng)系統(tǒng)是在柜體上端安裝一臺排風(fēng)扇,引風(fēng)口設(shè)在柜體下端,這樣,雖然能夠?qū)⒐駜?nèi)的熱氣排出,但同時也將外界粉塵吸進(jìn)柜內(nèi),散熱功效不大。
改進(jìn)后將風(fēng)扇裝于柜體低端,且改向外排風(fēng)為向柜內(nèi)吸風(fēng),使柜內(nèi)形成正壓,風(fēng)扇外加濾網(wǎng),定期清潔。這樣外界粉塵就不會進(jìn)入柜內(nèi),考慮到熱氣向上這一物理現(xiàn)象,柜體排風(fēng)口設(shè)于柜體頂端,有效地將柜內(nèi)熱氣排出柜外。

四、 結(jié)束語
通過以上的改造,有效地解決了絲束切斷機(jī)存在的問題,提高了速度調(diào)節(jié)部分,張力調(diào)節(jié)部分的穩(wěn)定性及可靠性,從而穩(wěn)定了產(chǎn)品的質(zhì)量。同時,系統(tǒng)的改造,減少了外部接線、外部電路的數(shù)量,同時,柜體散熱系統(tǒng)的改造也提高了控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性。同時使工藝操作工的操作方法簡便化,便于積累操作數(shù)據(jù)。

參考文獻(xiàn):
1廖常初 S7-300/400 PLC應(yīng)用技術(shù) 機(jī)械工業(yè)出版社2005
2 宋柏生 PLC編程理論、算法及技巧 機(jī)械工業(yè)出版社2006
3 崔堅(jiān) 西門子工業(yè)網(wǎng)絡(luò)通信指南 機(jī)械工業(yè)出版社 2005

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